延遲焦化裝置加熱爐為管式加熱爐。為使裝置更合理地運(yùn)轉(zhuǎn),達(dá)到最好的經(jīng)濟(jì)效益,對裝置進(jìn)行局部改造升級,通過增加油相受熱面積、提高換熱系數(shù)、減少漏風(fēng)量、降低排煙溫度等改造措施,提高加熱爐的熱效率,達(dá)到了很好的節(jié)能降耗目的,節(jié)約成本,增加收益。
100萬噸/年延遲焦化裝置于2003年底開始建設(shè),2004年11月建成投產(chǎn)。2010年4月經(jīng)過擴(kuò)能改造,處理量提高到120萬噸/年。裝置加熱爐為管式加熱爐,所用燃料為煉廠氣。加熱爐的改造設(shè)計方案就是在不對加熱爐設(shè)備本體進(jìn)行較大變動的前提下,通過改變輻射盤管和對流盤管的布置,盡最大可能提高加熱爐操作負(fù)荷,以滿足裝置大負(fù)荷生產(chǎn)操作的要求。同時針對加熱爐主煙道擋板卡死、爐膛外表散熱損失大、燃燒器火焰易舔爐管、爐膛漏風(fēng)等嚴(yán)重影響到焦化加熱爐熱效率的問題進(jìn)行改造,提高焦化加熱爐熱效率,深挖焦化裝置節(jié)能潛力。
一、加熱爐運(yùn)行問題及分析
由于加工負(fù)荷的提高,加熱爐處于操作負(fù)荷的上限,因而成為提高裝置處理能力的一個主要瓶徑。
1.對流段:原設(shè)計蒸汽段排管存在不合理之處,造成蒸汽負(fù)荷過大,工藝介質(zhì)負(fù)荷偏低;同時,管外積灰較多,熱阻大,影響換熱效果。輻射段:原設(shè)計遮蔽段計算熱負(fù)荷過大,導(dǎo)致輻射段熱負(fù)荷減小,造成輻射管設(shè)計平均熱強(qiáng)度較小。在實(shí)際生產(chǎn)過程中,為了使?fàn)t出口溫達(dá)到500℃,就必須將爐管實(shí)際熱負(fù)荷超過設(shè)計負(fù)荷,尤其是從下向上的第4~10根爐管表面熱強(qiáng)度非常高,造成爐管結(jié)焦速度較快、爐管外壁氧化爆皮嚴(yán)重,影響了裝置的長周期運(yùn)行。
2. 爐體散熱損失大、漏風(fēng)量大:對流室、輻射室外壁溫度較高,局部達(dá)到110℃;輻射室側(cè)墻共有80個看火門,散熱、漏風(fēng)量大;加熱爐主煙道密封擋板隨著溫度的變化,轉(zhuǎn)軸變形卡死,長期處于全開狀態(tài),造成煙氣熱損失較大。
3.燃燒器存在安全隱患:燃燒器的結(jié)構(gòu)是,中心是1個長明燈噴嘴,兩側(cè)是對稱兩排主3個燃燒噴嘴,配風(fēng)來自于燃燒器底部。主燃燒器的配風(fēng)大時,容易造成火苗過高或自動抽滅,如果配風(fēng)小時,火苗發(fā)飄,容易舔爐管。燃燒過程中,兩側(cè)主燃燒噴嘴的燃料氣及底部配風(fēng)在長明燈所在的中心位置形成一個負(fù)壓區(qū),長明燈經(jīng)常被抽滅。
4.低溫露點(diǎn)腐蝕加強(qiáng):在過去幾年里,煉油廠中原油重質(zhì)化和處理深度增加,煉廠氣硫含量的和燃油自身消耗增加,導(dǎo)致煙氣中二氧化硫和三氧化硫含量不斷上升。煙氣含硫造成低溫狀態(tài)下露點(diǎn)腐蝕。
二、改造處理分析
1.流程變化:對流室過熱蒸汽管由4排改為2排,其中下部2排(共4根)更換為油管。輻射室頂部增加2根油管。通過減少蒸汽盤管數(shù)量,增加工藝介質(zhì)的加熱面積,降低了輻射爐管熱強(qiáng)度,在對加熱爐改動最少的條件下優(yōu)化了加熱爐的操作,在裝置運(yùn)行平穩(wěn)的情況下使加熱爐運(yùn)行周期延長。一方面降低蒸汽的過熱度,另一方面增加油的受熱面積,降低爐管表面熱強(qiáng)度。增加28臺聲波吹灰器,減少了煙氣粉塵沉積,提高換熱系數(shù)。換熱系數(shù)增大,加熱爐的熱效率提高。過熱蒸汽放空管線低點(diǎn)增加排水導(dǎo)淋,防止蒸汽帶水造成管線水擊,導(dǎo)致管線損壞,避免水蒸發(fā)吸收對流室的熱量,造成能量浪費(fèi)。
2.爐墻襯里更換:輻射室側(cè)墻上部、端墻及頂部全部更換為220mm厚的高鋁陶瓷纖維模塊復(fù)合襯里,側(cè)墻下部2500mm。高度背襯為隔熱耐火澆注料和陶瓷纖維板B-12,B-14,迎火面為高鋁耐火磚。輻射室襯里表面噴涂高溫輻射涂料。減少熱量損失,提高熱效率。看火門由72個減少至8個、人孔、防爆門更新。通過減少開孔面積,減少漏風(fēng)量,減小熱量損失。更換主煙道擋板,采用外部支撐軸承,電液閥形式的,不易卡澀。
3.燃燒器更換:由底燒改為側(cè)燒,位置沒變,通過爐墻反射熱量,但是燃燒器的火嘴頂部開孔朝向爐墻。防止火苗添爐管,防止?fàn)t管結(jié)焦。
4.更換空氣預(yù)熱器:通過材質(zhì)升級,提高設(shè)備抗腐蝕能力。定期對加熱爐煙氣露點(diǎn)腐蝕溫度進(jìn)行測定,選擇合適的排煙溫度,減少對預(yù)熱器造成的設(shè)備腐蝕。增加空氣換熱面積,提高加熱爐熱效率。
三、焦化加熱爐節(jié)能改造效果
結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際觀測,此次加熱爐改造后效果優(yōu)于改造前,熱效率從原來的90%提高至91%,主要取得了以下良好效果:
1.加熱爐對流室1.0Mpa過熱蒸汽溫度為330~350℃,較改造前有所降低。焦化加熱爐對流煙氣溫度為340~360℃,改造前對流室煙氣出口溫度達(dá)到400℃左右,有了明顯的下降。說明對流室取熱效果明顯改善。爐管表面及爐膛最高溫度的大幅降低,表明爐管的表面熱強(qiáng)度大幅下降,流程的調(diào)整使對流室、輻射室的熱負(fù)荷分布更加合理。吹灰器定期運(yùn)行,狀態(tài)良好。
2.對流室爐膛東西兩側(cè)管箱外壁最高溫度由改造前的110℃降至55℃,輻射室外壁溫度也由改造前的60~80℃降至40~50℃,表明更換輻射室新型襯里的保溫效果良好。新型主煙道擋板開關(guān)動作良好,未發(fā)生卡澀現(xiàn)象,降低了煙氣熱量損失。
3.新型燃燒器使用良好。
四、加熱爐改造后存在的問題
1.外排煙氣氧含量的采樣分析結(jié)果比在線分析儀儀表高2.5%以上,需要對儀表進(jìn)行校驗(yàn),控制煙氣實(shí)際氧含量在2~4%的范圍內(nèi)。
2.加熱爐熱效率計算值低于設(shè)計值,主要原因在兩點(diǎn):
2.1改造后空氣預(yù)熱器換熱效果沒有達(dá)到設(shè)計指標(biāo),排煙溫度較高。
2.2改造后焦化處理量沒有達(dá)到設(shè)計值130萬噸/年,自產(chǎn)蒸汽量也低于設(shè)計的8.4t/h,僅為2-4t/h,造成對流室熱效率降低,排煙溫度升高。
3.焦化加熱爐北路西側(cè)小煙道擋板卡瑟,無法正常投用自動調(diào)節(jié)。
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